2019年6月28日,车间生产进行得如火如荼之际,1600成缆机运行时突然出现异状,机台人员立刻停机报修。接到报修后,设备组主管刘全发带领设备组人员及时赶到生产现场进行故障排查,判断出故障原因:1600成缆机框架整体向前移动,传动轴、齿轮位置偏离,导致设备无法正常生产。
由于缺少设备的机械结构图纸,维修人员一时无法肯定故障点的确切位置,刘主管凭着多年来总结的维修经验和精湛的维修技术,把故障原因锁定在主轴内部,1600成缆机设备主体庞大,拆装部件的工程量大,而且,主轴就如同人体的大脑,是整台设备的核心,拆卸过程必须十分严谨细致。
考虑到车间生产任务繁重,成缆工序是生产的瓶颈工序,1600成缆机的抢修刻不容缓,一场“设备抢修战”随即打响。在刘主管的引导下,维修人员成功将设备无损拆卸,确认故障原因为主轴内止退挡圈的螺丝断裂,在收线牵引拉力作用下,致使整台设备向前平移。确认故障原因后,维修人员立刻对故障点进行维修,抢修过程中,维修人员分工明确、团结协作,克服了持续高温,机油污了脸,汗水湿透衣背,经过三天的辛苦抢修,设备故障问题成功解决,抢修任务顺利完成,最终,1600成缆机试机后恢复正常生产。
生产管理部设备组员工不惧酷暑,克服种种困难,始终奋战在设备维护、维保、抢修第一线,及时快捷地解决生产运行中出现的各类问题,全力保障生产作业顺利运行,为车间正常生产、按期完成生产任务保驾护航,以实际行动为强化安全生产运行做出贡献。