4月15日,记者从国网甘肃刘家峡水电厂了解到,该厂3号机定子改造工程自2018年经过旧定子拆除、新定子铁芯及线棒的装配环节,目前定子安装已基本完成,经过定子耐压试验检测后,证实改造后的定子绝缘强度和绝缘性能满足设计要求,改造工程已即将进入机组回装阶段。
该厂3号发电机组自1972年投运发电以来,已历经了46年的运行磨砺。发电机定子作为机组发电的核心部件,已逐渐老化。定子铁芯出现了铁芯过热、铁芯硅钢片断裂、铁芯松动等缺陷,分别在2013年和2015年发生两次由于定子铁芯硅钢片断裂造成定子绕组接地,严重威胁到了设备的安全稳定运行。2018年该厂决定对3号机组进行定子改造,工程于同年11月6日全面展开,这次改造在刘电厂的发展史上尚属首次。
发电机定子的主要部件为定子铁芯和定子线棒,其中定子铁芯由硅钢片组成,共计14.32万片,每片1.1921千克,总重量达到170.7吨,定子线棒则有1080根,每根长3.6米,连接起来总长达到3888米,每个线棒约39公斤,总重量达到42吨。
庞大的发电部件,要保证改造后的长久稳定运行,高度责任感的“匠心”与高质量的安装工艺,是保证此次改造的核心力量。在此次3号机定子改造过程中,该厂高度重视工程质量与施工工艺的双提升,由专业的技术班组成立了改造团队,从施工的各个环节开始,严把质量关,工艺关。每到一个施工节点,都要进行详细的阶段性验收,坚决不放过任何一个有瑕疵的安装环节。严格的质量验证与新工艺的不断应用,促使了团队成员的技术水平与技术力量不断增强。而新工艺在此次改造中的应用,有效提升了发电机定子的电气性能。
“原来3号机定子线棒的绝缘为固体绝缘,热态不膨胀,运行过程中会出现接触不良,间隙火花放电的现象,致使绝缘表面产生电腐蚀。”施工负责人说。“现在,我们对定子线棒采用硅橡胶槽衬绕包的新工艺,该工艺保证线棒防晕层与铁芯稳定良好接触,降低了线棒槽电位,该硅橡胶固化后呈弹性,在额定工况运行下也能长期保持该特性能有效防止线棒振动,线棒绝缘性能得到了极大的提升。”
为保证3号机定子改造工程改造质量,施工团队对全员进行了工艺工序的专项培训,负责班组抽出4名技术骨干根据哈尔滨电机有限责任公司“刘家峡3号发电机定子改造定子装配工艺守则”进行安全和工艺质量专项监护,工作人员克服困难加班加点,无论是周末还是深夜施工,施工人员、技术人员、监护人员、验收人员,所有人员同进同出,有效监护现场作业人员、全力把控设备安全和工艺工序质量工作,及时沟通提醒现场作业人员注意事项及工艺质量要求,提高了装配质量并有效减少了返工量,为3号机及早投运起到了重要作用。
据悉,此次定子改造将极大地消除原有的定子缺陷,目前改造工程即将进入发电机及相关附属设备安装阶段,该厂各参战单位分班分批进行24小时排班作业,各单位严格落实各级人员安全责任制,落实领导到岗到位审核制度,严格把控检修质量、工艺进度,全面提升工程验收质量,保障3号机改造工程能够按计划有序进行。